供货周期 | 现货 | 规格 | 12V系列 |
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货号 | 465324168 | 应用领域 | 医疗卫生,能源,电子/电池,道路/轨道/船舶,电气 |
主要用途 | 控制系统,电动玩具,应急灯,电动工具,报警系统,应急照明系统,备用电力电源,UP |
BATA蓄电池FM/BB12120T 12V120AH/20HR
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参考价 | 面议 |
更新时间:2020-06-02 17:24:36浏览次数:230
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BATA蓄电池FM/BB12120T 12V120AH/20HR
BATA蓄电池FM/BB12120T 12V120AH/20HR
凡在本中心购买ups电源设备的用户,本中心均备有用户档案,设备到达用户现场后,根据双方所协商的安装时间,公司将派专门人员到达现场对UPS不间断电源设备设备进行免费的安装调试工作。
同市电供时、出现在两台UPS输入端的的电压波形相比,当改用发电机供电时,出现在它的输入电压波形上的畸变度明显地增大(此时,可在它的电压波形上、观察到频率较高的瞬态”电压跃变”现象)。*:当这种畸变度增大的电压信号被送同时到发电机和电力稳压器的自动稳压调控线路中的电压釆样信号线路的输入端上时、由此所造成的恶果之一是:迫使位于伺服调控式电力稳压器中的仅具有25V/秒左右的低速跟踪运动特性的碳刷所执行的”慢速机械移动”的调控操作、始终无法同步跟踪从电子控制线路所发出的高速自动调压控制信号。这是因为碳刷所执行的是具有*延时特性的、机械移动式的自动调压操作,从而迫使电力稳压器进入一种具有明显”滞后跟踪”特性的、“自激振荡式”的“误调”的工作状态之中(其表现为:碳刷始终处于无规则的、不停的“上、下移动”之中),从而使得它始终无法进入稳定的自动调压工作状态。为改善电力稳压器的运行条件,可釆用技术措施之一是:釆用适当地降低它的标称稳压精度的办法來达到尽可能地减少“伺服调整碳刷”执行自动调压操作的频度,从而达到让它进入慢速跟踪的自动调压状态。在这里,釆用的办法是:将电力稳压器的输出电压的稳压范围从380V±1%扩大为380V±2.6%(370伏—390伏)。至此,150KVA的发电机就能正常地驱动由两台100KVA电力稳压器+6脉冲的80KVA“1+1”并机系统所组成的整套UPS供电系统,仅在发电机刚投入的瞬间、发电机还存在短暂的声音稍有异常的现象。
经”系统匹配性”调控操作的技术改进后、所检测到的由发电机、电力稳压器和UPS并机供电系统所组成的供电系统的输入谐波特性
为了证实对由发电机、电力稳压器和UPS并机供电系统所组成的供电系统所执行的系统匹配性和兼容性的调控操作的合理性,对该系统进行如下输入谐波特性的检测:
(a)将两台电力稳压器的”开机启动时间”错开所带來的性能改善
在150KVA发电机供电条件下、釆用手动切换操作的方法,从市电供电切换到发电机供电后、所测得的UPS供电系统的两次”开机启动输入电流”的典型波形图被示于3中。从该图可以清晰地、分别地观察到三种启动浪涌电流:电力稳压器1的开机启动浪涌电流、电力稳压器2的开机启动浪涌电流、UPS的缓启动输入“爬升”电流。从这样的测试结果可以得到如下结论:在釆用将两台电力稳压器的”开机启动浪涌电流”的出现时间“错开”3秒左右的技术措施之后,所带來的明显好处是:它大大地降低了在毎台电力稳压器被开机启动时所可能产生的瞬态浪涌电流的幅度,经多次开机启动测试后,发现:在此条件下,可能出现在两台电力稳压器的输入端的瞬态电流的峰值都小于100A。与此相反,在未釆用这样的技术措施之前,曾经被检测到的大浪涌电流的峰值却高达220A左右
(b)市电供电与发电机供电条件下,UPS供电系统的输入电流谐波和输入电压谐波特性的比较
6脉冲型80KVAUPS的分别在市电供电和发电机供电条件下、进入稳态工作状态时的典型输入电流和输入电压的谐波频谱分佈曲线被示于图4和图5中。与此同时,我们还可以得到如表1所示的输入电流谐波分量THDI%r和输入电压谐波分量THDV%r的频谱分佈特性的参数值。在表2中,还分别显示出:在市电供电和发电机供电条件下的由两台100KVA电力稳压器+80KVA”1+1”UPS并机系统所组成的供电系统的各种典型的输入谐波参数值。
表1:在市电供电和发电机供电条件下的80KVA的6脉冲UPS的输入电流谐波分量THDI%r和输入电压谐波分量THDV%r的频谱分佈特性
相关的检测数据表明:对于同一套UPS供电系统言,不管它是工作在市电供电条件下、还是工作在发电机供电的条件下,它不仅具有几乎相同的CosΦ,输入功率因数PF,输入谐波电流值。而且,还具有非常近似的输入电流谐波的频谱分佈曲线。在这里,需特别说明的是:造成在发电机供电条件下的UPS供电系统的输入电流谐波分量(注:两台电力稳压器的总输入端的输入电流谐波分量和80KVAUPS的输入端的输入电流谐波分量THDI分别是24%和40.9%)小于在市电供电条件下的输入电流谐波分量(注:两台电力稳压器的总输入端的输入电流谐波分量和80KVAUPS的输入端的输入电流谐波分量THDI分别是28.4%和44.8%)的原因是:在市电供电的条件下的输入电流(227V,53A)小于发电机供电条件下的输入电流(219V,62A)的缘故。按照6脉冲型UPS的工作原理,当它处于低压,大电流的工作条件下运行时,它的输入电流谐波分量的相对值(THDI%r)将会有不同程度的下降。
蓄电池型号 | 额定 | 额定 | 外 型 尺 寸(mm) | 内阻 | 重量 | |||
|
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| 长 | 宽 | 槽高 | 总高 |
|
|
FM/BB64 | 6 | 4 | 70 | 46 | 100 | 105 | 25 | 0.7 |
FM/BB610 | 6 | 10 | 151 | 50 | 94 | 99 | 13 | 1.6 |
FM/BB124 | 12 | 4 | 90 | 70 | 101 | 106 | 42 | 1.5 |
FM/BB127 | 12 | 7 | 151 | 65 | 95 | 101 | 27 | 2.3 |
FM/BB1210 | 12 | 10 | 181 | 76 | 121 | 121 | 20 | 3.4 |
FM/BB1212 | 12 | 12 | 151 | 99 | 94 | 100 | 15 | 3.7 |
FM/BB1218 | 12 | 18 | 181 | 76 | 168 | 168 | 13 | 5.3 |
FM/BB1220 | 12 | 20 | 181 | 76 | 168 | 168 | 12.5 | 6.1 |
FM/BB1224T | 12 | 24 | 175 | 165 | 125 | 125 | 12 | 7.5 |
FM/BB1226T | 12 | 26 | 175 | 165 | 125 | 125 | 12 | 8.0 |
FM/BB1228T | 12 | 28 | 175 | 165 | 125 | 125 | 9.5 | 8.3 |
FM/BB1233T | 12 | 33 | 195 | 130 | 162 | 166 | 9.0 | 10.0 |
FM/BB1240T | 12 | 40 | 196 | 165 | 176 | 176 | 8.5 | 12.5 |
FM/BB1255T | 12 | 55 | 229 | 139 | 210 | 216 | 6.5 | 16.0 |
FM/BB1265T | 12 | 65 | 350 | 166 | 175 | 175 | 6.0 | 21.0 |
FM/BB1275T | 12 | 75 | 259 | 168 | 208 | 214 | 4.7 | 22.0 |
FM/BB1280T | 12 | 80 | 259 | 168 | 208 | 214 | 4.5 | 23.0 |
FM/BB1210M | 12 | 100 | 330 | 173 | 216 | 222 | 3.8 | 28.0 |
FM/BB12100T | 12 | 100 | 330 | 173 | 216 | 222 | 3.6 | 31.0 |
FM/BB12120T | 12 | 120 | 408 | 172 | 237 | 237 | 3.3 | 36.0 |
FM/BB12135T | 12 | 135 | 482 | 170 | 241 | 241 | 3.2 | 42.0 |
FM/BB12150T | 12 | 150 | 482 | 170 | 241 | 241 | 3.2 | 45.5 |
FM/BB12200T | 12 | 200 | 521 | 238 | 215 | 221 | 2.8 | 61.0 |
发电机电源的高内阻是造成UPS供电系统的输入电压失真度增大的主要原因
相关的检测数据表明:对于同一套UPS供电系统言,当它处于发电机供电的条件下运行时,它的输入电压谐波分量明显地高于在市电供电条件下的输入电压谐波分量。我们从这套UPS供电系统上所检测到的数据是:对于出现在两台电力稳压器的总输入端的输入电压谐波分量而言,在市电供电时和在发电机供电的的THDV分别为2.8%和5.1%。对于在出现80KVAUPS的输入端的输入电压谐波分量而言,在市电供电时和在发电机供电的的THDV分别为3.1%和6.1%。从图4和5还可观察到:在驱动相同的整流滤波型非线性UPS负载时,通过降低输入电源的內阻不仅可以有效地降低UPS的输入电压谐波分量THDV。而且,还可以有效地消除由UPS反馈到输入电源中的高次电流谐波分量THDI(n)%所可能在输入电源上所产生的高次电压谐波分量THDV(n)%。例如:当市电供电时,出现在80KVAUPS输入端的输入电压谐波分量主要集中在5次和7次等低次输入电压谐波分量上。然而,在釆用具有较高内阻的发电机供电时,我们不仅可以观察到5次、7次、13次和17次等的输入电压谐波分量。而且,还可以观察到由UPS的IGBT逆变器的脉宽调制所产生41次、47次和49次等的高次输入电压谐波分量。为此,过去为UPS业界所经常釆用的技术措施是:利用增大发电机的输出功率和UPS的输出功率的容量比的办法來改善发电机的带载特性,其实质是通过增大发电机的容量的办法來降低发电机的内阻
在此需要说明的一点是:造成出现在两台电力稳压器的总输入端的输入电压谐波分量小于在出现80KVAUPS的输入端的输入电压谐波分量的原因是:有不会产生输入电流谐波”污染”的空调机和照明负载等负载被同时并联在UPS的输入配电柜中的汇流母排上的綠
*:为改善由发电机+电力稳压器+”1+1”UPS并机系统所组成的UPS供电系统的可靠性的技术途径之一是设法提高UPS并机系统对输入电源的适应性,可供选择的技术措施有:
釆用6脉冲+5次谐波滤波器型UPS、12脉冲整流器型UPS或12脉冲+11次谐波滤波器型UPS等办法来降低它的输入电流谐波分量。然而,由种种原因所限,对于目前的用户來说,只能继续使用原有的6脉冲型80KVA”1+1”UPS并机系统
提高”1+1”UPS并机系统的并机性能:通过准确的、合理的”并机调机”操作來尽可能地降低UPS并机系统的”环流”和降低两台UPS的输出电流的”均流”不平衡度,从而达到尽可能地提高它对发电机电源的适应能力。
在此次对由发电机+电力稳压器+”1+1”UPS并机系统所组成的UPS供电系统所执行的”系统匹配性”的调控操作中,没有得到明显技术改善的部件是:釆用釆用”热同步并机”调控技术的UPS冗余并机系统的并机输出特性较差。有关的并机调控操作的实践表明:由于种种原因所限,对于这套80KVA”1+1”UPS并机系统而言,它的并机工作特性、至今仍然处于不能令人满意的工作状态之中,其主要表现为
从UPS的LCD显示屏上所读取的电流、KVA和KW等UPS的实时运行参数值较大地偏离它的现场实测值,需要重新较正。否则,易于导致相关的操作人员产生”误解”(注:此类现象,在其它安装现场、也曾出现过)。
凡用户在本中心购买的免维护蓄电池,主机均享有三年的免费保修服务,电池有二年免费保换服务。在保修期内,在满足使用环境和使用条件及按规范操作的情况下,对UPS发生故障和器件损坏等意外情况时,对损坏的器件和故障进行免费的更换和检修维护。
根据经过MG24型鉗型电流表校正后所获得的80KVA”1+1”UPS并机系统的输入和输出参数,可以得到这套UPS并机系统的如下并机工作特性:
(b)存在于两台UPS之间的”环流”偏大(注:”环流”不是从毎台UPS输入用户负载中的电流,它是在两台UPS之间相互流动的电流)
所有这一切,都说明这套UPS并机系统的并机性能较差。按照目前UPS业界的惯例,UPS并机系统的”均流”不平衡度应小于±5%,环流”小于3-4A的水平。上述检测数据表明:其并机性能明显地低于UPS业界的并机性能。