产地类别 | 进口 |
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更新时间:2019-02-26 14:23:31浏览次数:449
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鹤岗西门子变频器代理商
西门子变频器维修实例1:西门子MMV 6SE3221 4.0kW变频器维修
静态测量逆变模块正常,整流模块损坏。
故障分析与判断:整流模块损坏通常是由于直流负载过载、短路和元件老化引起的。
测量PN之间的反向电阻值(万用表正表笔接N,负表笔接P),可以反映直流负载是否有过载短路现象。测出PN间电阻值为15052,正常值应为几十千欧,说明直流负载有过载现象;逆变模块是正常的,可以排除;检查滤波大电容、均压电阻正常;测制动开关器件损坏短路,拆下制动开关器件测PN间电阻值正常。
更换制动开关器件,变频器恢复工作。该故障可能是由于变频器减速时间设定过短,制动过程中产生较大的制动电流损坏制动开关器件VT造成的。当制动开关器件损坏短路后,制动电阻直接置于PN之间,产生较大的电流(约为额定电流的1/2)。
变频器在运行过程中,整流模块的负载电流是正常负载电流与制动电阻上流过的电流之和,整流模块*处于过载状况下工作而损坏。在生产工艺允许的情况下,增大减速时间可以避免此故障再次发生。
西门子变频器维修实例2:西门子MM420变频器维修 37kW
静态检测逆变模块正常,整流模块损坏。
检测PN间反向电阻小于正常值。拆开变频器发现滤波大电容组合印制电路板上有滤波大电容器流出的液体痕迹,进一步检查有两只滤波大电容器损坏流液,有严重漏电现象。更换电容器,清洗滤波大电容组合印制电路板,再测PN间反向电阻值正常,变频器恢复正常工作。如按要求进行日常检查和定期检修工作,这种故障就可以避免。
西门子变频器维修实例3:西门子MM430变频器维修 11 kW
静态检测逆变模块正常,整流模块损坏。
测量PN间反向电阻值在正常范围内,在主回路部分也未发现异常,初判为整流模块自然老化损坏。但在清洗、检查过程中,发现驱动电路中有元件损坏的迹象,进一步测量有一个元件损坏,导致驱动输出始终是高电平。
更换整流模块,修复驱动电路。变频器在运行过程中突然有一路驱动电路损坏,使输出始终维持高电平,致使这一桥臂上的2个逆变开关器件同时导通而形成短路大电流。整流模块首先损坏,失去高压直流电,避免了逆变模块的损坏。
西门子变频器维修实例4:西门子MM430变频器维修75kW
静态检测逆变模块损坏,整流模块正常。
故障分析有一路电阻有损坏的痕迹。
逆变模块损坏多半是由驱动电路损坏造成的。检查驱动电路果然经检查为IOM电阻损坏短路。’这是光祸隔离器4506输出端的上拉电阻,这个上拉电阻损坏短路,使得4506的输入无论是高电平还是低电平,输出端送到T95的信号始终是高电平,这就造成we与WE之间始终为高电平,变频器运行时,造成同一桥臂2个开关器件同时导通而损坏逆变模块。更换电阻,驱动电路正常工作。
这个电阻的损坏实属偶然,损坏的确切原因难以确定,也许是偶然的电火花烧毁,更大的可能性是电阻本身质量问题。电阻损坏短路造成逆变模块损坏的原因前面已讲过。另外,这个电路的设计是上拉电阻经过一个47552电阻后接到4506光祸隔离器的输出端,保护了光祸隔离器的安全。若没有这个电阻,上拉电阻直接连在光祸隔离器的输出端,上拉电阻损坏短路会导致光祸隔离器的损坏。
西门子变频器维修实例5:西门子变频器维修 7.5kw
故障现象无显示。
变频器高压直流供电正常,操作盘无任何显示,而且变频器控制电路上都没有低压直流供电,属于开关电源电路不工作。
检测开关管VT漏极D上电压正常,测得控制极G上无脉冲信号而只有一直流电压。这UC3844输出信号不正常,经检查UC3844损坏,同时开关管也损坏。更换UC3844,更换开关管,变频器恢复正常。
故障甸剪该故障是由于UC3844损坏后输出电流高电平,使开关管*处于导通状长时间过电流导致开关管损坏造成的。
西门子变频器维修实例6:西门子MM420变频器维修 7.5kW
显示F0003(欠电压)。
变频器接入电源,操作盘显示欠电压故障。测量三相电源电压正常,测量PN之间的高压直流供电也正常。这属于假欠电压故障,问题出在电压检测保护电路。首先检查电压取样电路,图8-40为电阻分压式电压取样部分电路。测量3个电阻,阻值基本上未变化,检查电容器C3,干涸并有较严重的漏电现象。将电容器C3;焊下,重新通电,欠电压故障显示消失,确定问题就是出在C3电容器上。更换电容器,欠电压故障显示不再出现。
摘要:本文简要描述瑞千源自动化公司在对某科技园区的锅炉进行变频改造采用的方案。采用西门子MM4系列变频器,控制锅炉鼓风与引风,实现手动开环/自动闭环运行。
控制对象: 包括6吨蒸汽锅炉, 鼓风电机和 引风电机等。
设备参数: 客户现场的电机参数: 鼓风电机功率:5.5 KW 引风电机功率18.5KW
控制目的: 改造并组成良好的燃烧工况,提高锅炉燃烧效率,降低能耗减少排污。
变频控制系统设计工作原理:
本系统可实现开/闭环运行:
1.引风控制:
通过炉膛上的负压变送器将炉膛压力标准电信号送入引风变频器PID 控制器的反馈通道, 经处理后与设定炉膛负压力比较, 经过PID 控制器产生运算信号, 此信号控制引风变频器调节电机转速, 使炉内负压稳定在设定值, 从而达到自动跟踪鼓风保持炉膛负压恒定目的。引风电机速度随着炉膛负压值的变化而变化。即保证锅炉燃烧部分的自动运行。
2.鼓风控制:
通过蒸汽管道上的压力变送器将所需蒸汽压力标准电信号送入鼓风变频器PID 控制器的反馈通道, 经处理后与设定蒸汽压力值比较, 经过PID 控制器产生运算信号, 此信号控制鼓风变频器调节电机转速, 使蒸汽管道上压力基本稳定在设定值, 从而达到自动跟踪蒸汽管道上压力。
3.由于原锅炉为非节能型燃烧方式,控制风量靠人工操作风道挡板,蒸汽压力单靠人工控制燃烧不好。因此电机全速运转产生的风量不能全部使用,采用挡板截流造成约30%的电能损耗。使用变频器可根据生产需求任意调整电机速度,使输出风量可以调节,提高生产工效并且节能降耗。
变频器采用西门子MM430系列。控制系统的起动方式为外部远程人工控制。
调速方式:
1: 为操作工人根据生产情况由外部远程升速/降速按钮实现对电机的速度控制。
2:变频器通过端子BICO连接切换为自动PID运行方式。
3:系统还可实现全开环运行,通过控制柜或现场操作箱上的启停按钮和电位器实现人工控制和调速。
系统的主要连锁:
1.鼓风机运行条件:只有当引风机投入运行后,鼓风机才允许启动运行。
2.变频和工频连锁。变频运行与原旧工频运行,连锁控制系统。
3.当变频系统在运行过程中出现故障时,发出声、光报警信号,提醒值班人员适时处理。
[$page] 系统构成:
1、 锅炉变频改造控制系统原理
配置:GGD控制柜体2200×1000×600 一台
鼓风变频功率: MM430-7.5 KW 引风变频功率MM430-22KW
见下图:
变频控制柜技术参数及性能特点:
1.主要技术参数:
(1)主回路电源:三相五线制。380V+10%。
(2)控制回路电压:220V
(3)负压压力传感器调节范围:以保证建立充分燃烧系统为准。 <
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